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首頁 -新聞資訊 -電子資訊 -連接器焊接缺陷與失效原因分析

連接器焊接缺陷與失效原因分析

發布時間:2025-04-22作者來源:金航標瀏覽:973


在電子產品的核心組件體系中,連接器的焊接質量是決定產品性能穩定性的關鍵因素,特別是引腳數量繁多的連接器,焊接缺陷問題尤為突出。受連接器引腳共面精度、表面可焊性、鍍層質量、焊接溫度控制、錫膏性能參數,以及電路板高溫形變等多重因素交互影響,空焊、虛焊等焊接不良現象頻發。本文以連接器與FPC軟板焊接過程中出現的空焊問題為研究對象,展開系統性分析。

 案例分析 
 1、背景 
連接器焊接到柔性電路板(FPC)上,連接器引腳出現空焊、上錫高度不足等不良現象,不良率約為70%。
產品正面(經一次回流)和反面(經兩次回流)的連接器引腳均有發現空焊不良,不良主要發生在連接器的兩端。
連接器引腳的表面處理方式是電鍍鎳金(ENEG),FPC表面處理方式是OSP。

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 2、 分析過程 
  •  外觀檢查 

使用3D光學顯微鏡對失效樣品進行外觀檢查,發現:
1)連接器中間區域上錫較好,側端有空焊現象。
2)將連接器焊點立起來,以連接器塑膠本體作為基準線,觀察連接器引腳到基準線的高度,發現FPC與連接器引腳間有變形,呈現中間高兩端低的現象。

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  •  沾錫能力測試 

連接器Pin進行沾錫能力測試,以確認連接器Pin的可焊性是否正常。
沾錫能力測試參考標準IPC J-STD 002D,使用Solder globule wetting balance方法進行。測試參數如表1所示:
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連接器正反面引腳的沾錫能力測試結果如圖3,從測試曲線上看,引腳上錫良好,可焊性未發現明顯異常。

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  •  焊點IMC分析 

選擇不良產品上的正常焊點進行切片和SEM+EDS分析,通過觀察焊點IMC的生長狀況,確認焊點內部潤濕狀況,及焊接熱量是否正常。從結果上看,連接器焊點生成了連續的且厚度正常的Ni3Sn4IMC層,即焊點內部潤濕良好,焊接熱量正常。故初步排除焊接熱量對此案不良現象的影響。

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  •  錫膏品質分析 

本案例中使用的錫膏為千住K2V錫膏,通過測定其擴散性來驗證錫膏的潤濕品質狀況。擴散性參考標準JIS-Z-3197 8.3.1.1進行,將適量的錫膏試樣放置在銅板上,加熱一定時間使其熔化,待冷卻凝固后測量錫膏的尺寸來計算得出錫膏的擴散率。具體的計算方法如下:
SR=(D-H)/ D*100
其中,SR----擴散率(%)
H----擴散凝固后的錫膏高度
D----擴散凝固后的錫膏直徑(把擴散凝固后的錫膏假定為球體,D=1.24V1/3)
測試結果如下:

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根據行業及制程的經驗顯示,錫膏的擴散率達到75~80%時,其潤濕性正常。從5片測試試樣的結果來看,該錫膏的潤濕性良好。
  •  焊點切片分析 

對NG樣品連接器焊點進行切片分析,發現左右兩側引腳到FPC-Pad的間距明顯比中間引腳到FPC-Pad的間距大,間距差異達到108.3um,呈現兩側高中間低的現象。

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OK樣品的焊點同樣呈現兩側高中間低的現象,間距差異為44.9um,遠小于NG樣品焊點內間距。

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為了進一步確認樣品焊點內引腳到FPC-Pad的間距變化規律,隨機選取了8片樣品(包括正反面)進行切片并量測尺寸,統計結果見圖9,與圖7、圖8現象一致。

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  •  連接器共面性分析 

對過爐前和過爐后的連接器引腳進行共面性量測,未發現超出規格(100um)的現象。初步排除連接器變形對此失效的影響。

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  •   FPC熱變形分析 

從結構上看FPC的連接器焊接區域背面都有貼合FR4補強片,目的是增加FPC的機械強度,便于連接器焊接。由于FPC軟板的強度較低,高溫變形較大,則補強片的耐熱變形能力,將直接影響到FPC側的變形狀況,從而影響到焊接的有效距離。

因此我們會重點關注補強片的耐熱性。通過用差熱掃描儀(DSC)測試補強片的玻璃化轉變溫度(Tg)僅為130~140℃,即補強片從玻璃態轉化為橡膠態的溫度點為130~140℃。

在正常的無鉛焊接中需要經受235~250℃的高溫,在此高溫過程中補強片處于橡膠態,很可能會發生較大的翹曲變形,未能對FPC軟板起到很好的支撐作用,以致FPC軟板發生較大的翹曲變形。

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  •  產品結構分析 

從結構上看,連接器是通過post柱與FPC的定位孔匹配的,如果post柱和定位孔的匹配性不佳,貼裝時post柱也會對FPC造成一定的變形。通過對NG品/OK品的post柱和定位孔位置進行外觀檢查,發現:NG品補強片與FPC定位孔對位不準,FPC的通孔內有毛刺等問題,部分樣品的連接器post柱無法正常下壓,底部頂在補強片表面或孔內毛刺上。

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 結果分析 
綜合上述的試驗結果,連接器空焊不良與物料可焊性、SMT焊接熱量、錫膏潤濕性、連接器共面性無關,與FPC軟板變形有關。FPC軟板的變形主要來自于兩方面:
A、由于公差及FPC軟板定位孔毛刺等問題,連接器兩側的post柱與FPC軟板上定  位孔匹配性不佳,貼裝時post柱支撐在FPC軟板表面或定位孔內毛刺上,對FPC軟板有機械應力的作用,導致FPC軟板變形(見圖14)。
B、FPC補強片耐熱變形能力不佳,焊接高溫過程未對FPC軟板起到加強支撐的作用,以致FPC軟板發生翹曲變形。FPC補強片的玻璃化轉變溫度(Tg)只有130~140℃,即在溫度低于130~140℃時,補強片呈剛性,在應力作用下形變很小,狀態類似玻璃,處在玻璃態。當溫度超過130~140℃時,補強片從玻璃態轉變為橡膠態,在應力作用下形變明顯且隨著溫度的升高而增大(見圖13)。在正常的焊接中產品需要經受235~250℃的高溫,在此高溫過程中補強片處于橡膠的高彈狀態,未能對FPC軟板起到加強支撐的作用,以致FPC軟板發生翹曲變形(見圖15)。
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 結束語 
從上述分析可知,FPC軟板變形是造成連接器空焊不良的主要原因。為了改善并降低此不良發生的風險,建議對策如下:
A.更改連接器設計:去掉連接器的post柱,避免與FPC軟板匹配的問題,造成FPC軟板受機械應力而變形。
B.增加載具:設計壓合FPC軟板的磁性載具(見圖16),降低FPC軟板在SMT焊接時發生較大變形。
C.更改FPC設計:增加FPC底部的補強片厚度(從目前的400um增加到800um),以增強對FPC軟板的支撐作用。

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